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秦皇岛港务集团二公司配合物流公司做好原煤接卸、筛分工作

2007/6/28 16:49:17       

    二公司努力适应集团公司煤炭运输的要求,积极配合物流公司做好原煤接卸、筛分工作,积极摸索、不断总结原煤接卸新工艺、新方法,为集团公司集装箱总量增长做贡献。

  去年10月份,物流公司开始在二公司筛分原煤。该煤种是未经任何加工,直接开采出来的,粒度大、冲击力强,使二公司接卸难度增大,导致生产效率低、设备故障率上升、作业危险因素增加、洒漏煤严重、电耗上升。为配合物流公司做好原煤的接卸、筛分工作,二公司服从大局,牺牲局部利益,教育引导职工转变观念,加强对作业人员进行安全操作培训。在卸车生产过程中合理操作,控制卸车煤炭流量;加强与物流公司打车门人员的配合,控制打车门的流量,有效防止瞬间煤炭流量过大堵塞蓖子,避免了压斗停机现象。加强与物流公司的协调配合,值班长现场指挥作业,确保安全生产;合理组织,尽量使人工砸块煤与卸车作业同步完成,减少作业过程中皮带运转时间长、利用率低带来的电能损耗;在场地使用上,积极给物流公司筛分原煤提供便利,将卸车三队2/3的堆场提供给物流公司使用。同时,还供水、供电,积极为物流公司人员解决办公和休息场所。

  原煤接卸与其它煤种接卸相比较,能源消耗增加一倍,卸车效率降低一半,由于粒度大,不仅堵塞绞龙线的蓖子,还多次砸坏设备。1钩车(15节)2、3个小时都卸不下来,一度出现压车,影响铁路进排车。二公司多次召开诸葛亮会议,通过技术攻关,使一个个难题迎刃而解。

  转接点是连接皮带运转的重要设备。随着原煤煤种作业量的增多,转接点上的托滚架受损严重,原使用寿命在5、6年,现在一个月就需更换一次,更换托滚架既费时费力又影响生产。技术人员通过多次现场实践,采取控制料斗流量、加装挡煤装置、对托滚架进行加粗、加厚改造,增加托滚架的承受能力,减少更换次数。

  原煤由于块大,对取料机尾车料斗皮带造成直接伤害,加重了成本费用,易造成煤炭洒漏。技术人员反复试验,实施了6取尾车料斗改造,对溜筒、导料槽等进行调整,既防止了煤炭洒漏又减少了煤炭对皮带的直接冲击。

  对绞龙线蓖子实施旨在提高强度、减小通径的更新改造,这样大块煤被滤在蓖子上,经人工破碎后,减小了对下游皮带的冲击;为解决原煤砸掉蓖子造成扯皮带的问题,他们反复研究在箅子托架部位安装固定销;对沿线皮带机进行改造,在每条皮带回程前端加装清扫器,彻底解决了块煤卷入尾部滚筒扯皮带问题……。

  与此同时加大设备检查保养频次,及时消除设备隐患,重点加强对皮带磨损情况及皮带接头处的检查维护,三班作业人员加强对皮带运行情况的监护,硫化班随时了解掌握每条皮带的状况,有计划的更换和维修,避免皮带在运行中突然崩断给生产造成的影响。

来源:秦皇岛港务集团

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