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山东新汶翟镇煤矿通过科技创新实现节能减排获国家奖励

2008/12/30 14:20:37       

    日前,山东新汶翟镇煤矿立业机械装备公司研制的“矿井无轨运输机车项目”获得了山东省重大节能技术产业化资金奖励100万元,这是该矿通过科技创新实现节能减排获得的第四笔政府奖励。
    这个矿从完善制度入手,通过产业化运作,以科技创新推动企业节能减排,在提升矿井科技含量的同时,降低了经营成本,并获得了国家节能奖励,经济效益和社会效益显著,实现了一举多得。其中,以矿井节水、节电、修旧利废和煤矸石充填系统为重点的项目,获得了国家专利和科技进步奖励。
    该矿煤炭洗选厂创新洗选工艺,投资500余万元增加了两套压滤系统,使压滤能力达到入洗能力的1.3倍,年闭路循环用水350万吨,实现了废水零排放;对生活污水采用活性污泥三级深度处理工艺,处理后达到中水回用标准,作为洗煤补充用水和电厂冷却循环补充水源,每年利用生活污水32.4万吨,节约水费近百万元。每年通过洗煤厂回收煤泥滤饼20多万吨,由于煤泥滤饼水分高、粘性大,不仅外销困难,也带来了环境污染,矿投资330万元建成煤泥干燥系统,处理后的煤泥成为粒度10毫米左右、水分14%以下的产品,经济效益显著。
    为最大限度达到节能的目的,该矿先后对降压站主变、中央配电所、三采区静压水池等12个节能项目进行改造。同时,调整矿井开拓布置,进行煤炭清洁开采的科技创新,整体带动了“复杂地质条件矿井高效机械化开采技术”和“矸石充填技术”项目的开发利用,大幅度降低了煤矸石的产量,回收硫磺石、瓷石和低热值煤,年矸石综合利用率达100%;利用矸石充填塌陷区,复垦种植农作物400亩,既治理了塌陷区,减少补偿费用,还取得了显著的社会效益。
    在算大账的同时,该矿在技术创新上也不放过任何细小环节。随着生产效率的不断提升,井下各采区的水仓内淤泥越积越多,该矿经过探索和分析,在中央水仓及通道内建立煤泥压滤生产系统,把井下各采区清挖的淤泥车运送至副井底中央水仓通道门口,人工运至通道内翻车机将淤泥翻入淤泥池,淤泥池内污水泵将淤泥抽至中央水仓压滤系统,压成成品煤泥后装车,直接运至煤仓内上井。该系统投入运行后,减少了运输环节及副井提升勾数,提高了煤泥的产量和质量,经济效益显著。
    为做到资源的充分利用,该矿先后建起了两个低热值综合利用热电厂,每年可利用煤矸石、劣质煤20 多万吨,而每年产生的灰渣作为生产硫酸盐特种水泥的辅助材料也全部利用,还停运了4台供热锅炉,减少锅炉用煤1万余吨,每年实现综合经济效益超过3000 万元。他们的技改创新还不止此。通过对两座热电厂进行煤泥系统改造,年减少燃煤成本1200万元,平均每度电降低成本0.08元;对循环水系统进行改造,冬季供暖期间循环水不排入冷却塔,直接作为供暖用水为澡堂和社区供热,年节约燃煤成本171万元;利用水泵工作原理,发挥其变频调速作用,减少电能损失,年节电25万KWh,节约电费成本12.5万元;实施锅炉烟气脱硫工程,采取湿法喷淋烟气脱硫技术除SO2,同时烟气在经过除雾器时还能将50%的粉尘细颗粒除去,提高了系统的除尘效率,年减少S02排放1481吨。据悉,2008年,该矿通过科技创新实现节能减排,先后通过了国家发改委和山东省政府组织的节能量核查工作,共获得国家奖励资金近750万元。


来源:新华网

 

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